无锡上为自动化科技有限公司

无锡上为自动化科技有限公司

WUXI SUNWAY AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

阿里店铺
咨询服务热线:18751575268

产品分类 更多产品+


推荐新闻 更多文章+

行业资讯

您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业资讯 >

喂料机统操作调剂方针

信息来源:上为科技 | 发布日期:2019-11-06 14:23 | 浏览量:

  陕钢集团汉钢2*265m2烧结机,年产烧结矿约560万吨,配料系统包括:混匀配料系统,一次配料系统、二次配料系统,配料系统均采用了自动重量配料,每个配料系统各种原料均自行组成闭环定量调节,再通过总定系统与逻辑控制系统,组成自动重量配料系统。

  汉钢混匀料场在烧结机投产后其配料工艺如下:进矿粉及内回收钢渣粉、除尘灰在混匀配料系统进行配料,经堆、取料机平铺切取后,由管带机送至烧结一次配料系统,与高返、白云石粉、石灰石粉按工艺比例配料,再经胶带机输送至烧结二次配料,与生石灰粉、轻烧白云石粉、焦末、内返按工艺比例配料;烧结区域除尘灰经气力输送至粉尘配加室,通过螺旋秤、粉尘加湿机卸至一混前配料皮带。

  2014年初,汉钢烧结机烧结矿碱度稳定率(0.10)仅74%,通过从原料把控、工艺及设备的改进、稳定生产上实施系列措施,至2017年初汉钢烧结机碱度稳定率提升至了92%。

  烧结使用的原料约80%为混匀矿,因此混匀矿质量的稳定至关重要。汉钢主要采取了以下几方面的措施提升混匀矿质量:一是减少配比变更频次,通过稳定原料采购,保证一个配比执行两个垛位;二是混匀矿造大垛,通过延长堆料机电缆,将混匀矿造堆数量从5.5万吨提升至6.5万吨,延长了混匀垛使用时间;三是减少垛与垛成分变化,每次配比变更前,根据原料库存及在途情况,稳定变料前后混匀矿SiO2,将烧结矿SiO2控制在5.0-5.2%;四是混匀矿堆料采取变起点,变终点模式,降低端部混匀矿质量波动;五是合理控制流量、提升堆料层数,通过采取变流量堆料,在降低物料偏析的同时保证混匀矿堆料层数层;六是加强配料的稳定,矿粉严格执行下发配比,回收物料保证稳定配加,生产中稳定配料仓仓位,加强配料秤的校验,稳定各仓下料量。

  为降低熔剂成本,在保证烧结矿质量的前提下,汉钢使用了30%左右的生料,汉中地区石灰石、白云石资源丰富,采购石灰石粉、白云石粉成分较为稳定,采购要求粒度<3mm部分大于90%,一方面有利于烧结过程反应充分进行,减少烧结白点,另一方面,石灰石粉粒度过粗易导致烧结矿成分偏析,影响烧结矿碱度的调整。

  在稳定生石灰粉及轻烧白云石粉质量上,汉钢采取了以下措施:一是加强外购40-80mm石灰石块、白云石块的质量验收,减少杂石、泥巴,严格控制石灰石块、白云石块粒度,将小于40mm和大于80mm部分控制在5%;二是加强石灰石、白云石入窑前工艺筛分,减少小于40mm石灰石、白云石入窑;三是加强石灰竖窑温度及上料的控制,将生石灰酌减控制在3-8%,稳定生石灰粉CaO。熔剂成分要求符合内控标准要求,不符合要求的定期对供应商进行优化。

  根据长期生产实践,因石灰石粉、白云石粉质量相对稳定,配加部分生料有利于稳定烧结矿碱度[1]。要求采购部门加强石灰石粉、白云石粉的采购,确保质量、数量满足生产需要,从而稳定一次配料石灰石粉、白云石粉配比,碱度调控主要通过二次配料生石灰粉配比调控。

  为降低生石灰粉输送成本,气力输送设计使用压缩空气输送,但汉中地区多雨、空气湿度大,冬季气温低,压缩空气含水大,容易导致气力输灰管道堵塞,同时,生石灰粉在仓内容易出现结块、板结,影响生石灰粉的稳定下料,为此在气力输灰介质的选择及生石灰粉仓加装流化装置解决了这一问题:

  生石灰粉受潮后容易在仓内锥形部位粘结、进而板结,通过对烧结生石灰粉配料仓实施流化改造,在锥形部位圆周方向上设置4层氮气伴吹装置,保证了仓内生石灰粉的流动性,有效预防了生石灰粉在仓内的板结。喂料机

  汉钢烧结矿碱度调控遵循物料守恒,以钙镁平衡计算调控烧结矿碱度,主要通过工艺原料取样分析,做到预知预判,通过成品烧结矿取样分析,做到反馈精准调节,通过事前调整,事后纠偏的调整模式保证了烧结矿碱度调控的精准。

  (1)混匀料场送往烧结一次配料混匀矿每班取1个样,一次配料送往烧结二次配料混匀矿单台烧结机每班取1个样,混匀矿6.5万吨的堆料垛在堆料过程中取6个样,化验项目包括TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、P、S,用以指导烧结矿CaO、MgO的调整。

  (1)烧结矿碱度调控遵循高硅低碱、低硅高碱,正常情况下,喂料机根据烧结矿SiO2平均值及烧结矿碱度控制标准,如烧结矿SiO2高于平均值,碱度按中下限控制,烧结矿SiO2低于平均值,碱度按中上限控制,保证烧结矿CaO稳定适当的区间。

  汉钢烧结配料系统无自动顺序启停,人工根据料仓顺序、距离以及皮带速度进行开停机合理控制有一定的限制性,喂料机频繁的开停机务必会导致料头料尾的质量波动,同时烧结配料设备在每次停机启动后,工况会发生一定的变化,务必要保证烧结配料系统运行的稳定,实施设备定检定修,杜绝无计划的检修;烧结机每次停机后开机前,对配料设备要详细排查,保证开机后设备运行的稳定。

  烧结机生产实施四班三运转的模式,各个班在配比的调整上要经过系统、统一培训,统一操作调剂方针,做到早调剂、早纠偏,交接班要毫无保留,将相关信息进行传递,保证操作思想上的统一,严格杜绝交接班中埋炸弹。

  烧结原料的稳定是烧结矿碱度的提升的基础,配料设备的稳定运行、精准配料是关键,根据原料、质量变化做好工艺调控是重点;烧结矿碱度稳定率的提升与原料、设备、工艺调控息息相关,通过相关管理考核制度的约束,保证提升烧结矿碱度稳定率技术措施的实施,才能促进烧结矿碱度稳定率的提升。
以上信息由无锡上为自动化科技有限公司整理编辑,了解更多喂料机,失重称信息请访问http://www.cn-sunway.com.cn

相关文章

Copyright © 2018 无锡上为自动化科技有限公司 版权声明 地址:无锡市惠山区洛社镇中惠大道与锡西大道交汇处
电话: 0510-66066860 手机:18751575268 联系人:荀经理 E-mail:cn_sunway@163.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备18043890号 苏公网安备 32020602000820号 技术支持:立威云商 网站地图

Top